"AILE"
C'est un modèle perso, je ne lui ai pas donné de nom.
Fort de ma précédente expérience sur l'aile volante Variante, j'ai décidé de me construire la mienne. En bimoteur (2 GWS 050) je l'ai fait à 130 cm. Tout en depron 3 mm, un longeron balsa, un profil plat avec une bonne dose de vrillage négatif, un bon centrage et ça vole tout seul ou presque. J'ai mis un accu de 650 mAh en NiMh en 8 ele et du matériel micro (en fait juste 2 servos, récepteur et variateur.
Je l'ai crashé une fois sur perte de portée (ce foutu récepteur R700 coupe le contact radio quand il est trop loin, une centaine de mètres), pas trop de bobos mais un peu defiguré. En changeant de RX, ça marche mieux et bien loin et haut. J'ai cependant mis un peu trop de vrillage je pense car elle a tendance a toujours vouloir grimper lorsque ça accélère un peu (mais c'est un proto quand même. Les premiers vols m'ont révélé un sale truc au niveau des moteurs : ça chauffe beaucoup a tel point que j'en ai cramé 1 en vol, d'où un attero sur 1 moteur donnant une poussée dissymétrique et n'ayant pas de dérive c'est sympa (en plus ça plane pas tres bien comme appareil interdiction de casser la vitesse. J'ai fait des entrées d'airs qui améliorent un peu mais c'est quand même pas trop top, car j'ai encore bousillé un moteur.
Pareil que pour sa petite s½ur (variante) ça ne passe aucunes voltige et il faut voler calmement et on fini par s'ennuyer un peu car plus de 20 minutes d'autonomie. Mais bon, je suis satisfait car pour un modèle que j'ai créé, surtout un truc assez vicieux a la base comme le sont les ailes volantes, ça marche plutôt bien...
A suivre une quadrimoteur genre XB 49 quand j'aurais le temps.
C'est un modèle perso, je ne lui ai pas donné de nom.
Fort de ma précédente expérience sur l'aile volante Variante, j'ai décidé de me construire la mienne. En bimoteur (2 GWS 050) je l'ai fait à 130 cm. Tout en depron 3 mm, un longeron balsa, un profil plat avec une bonne dose de vrillage négatif, un bon centrage et ça vole tout seul ou presque. J'ai mis un accu de 650 mAh en NiMh en 8 ele et du matériel micro (en fait juste 2 servos, récepteur et variateur.
Je l'ai crashé une fois sur perte de portée (ce foutu récepteur R700 coupe le contact radio quand il est trop loin, une centaine de mètres), pas trop de bobos mais un peu defiguré. En changeant de RX, ça marche mieux et bien loin et haut. J'ai cependant mis un peu trop de vrillage je pense car elle a tendance a toujours vouloir grimper lorsque ça accélère un peu (mais c'est un proto quand même. Les premiers vols m'ont révélé un sale truc au niveau des moteurs : ça chauffe beaucoup a tel point que j'en ai cramé 1 en vol, d'où un attero sur 1 moteur donnant une poussée dissymétrique et n'ayant pas de dérive c'est sympa (en plus ça plane pas tres bien comme appareil interdiction de casser la vitesse. J'ai fait des entrées d'airs qui améliorent un peu mais c'est quand même pas trop top, car j'ai encore bousillé un moteur.
Pareil que pour sa petite s½ur (variante) ça ne passe aucunes voltige et il faut voler calmement et on fini par s'ennuyer un peu car plus de 20 minutes d'autonomie. Mais bon, je suis satisfait car pour un modèle que j'ai créé, surtout un truc assez vicieux a la base comme le sont les ailes volantes, ça marche plutôt bien...
A suivre une quadrimoteur genre XB 49 quand j'aurais le temps.




